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煤气发生炉水夹套和汽包的结垢、络合清洗和防垢措施

专家姓名:朱明君  类别: 水处理化学13153759688

煤气发生炉水夹套和汽包的结垢、络合清洗和防垢措施
〔摘要〕分析煤气发生炉夹套水汽循环系统结垢原因、水垢危害,介绍无腐蚀洗的工艺过程,提出防垢的主要措施,提高安全、经济运行水平。
〔关键词〕水夹套 结垢 络合清洗
  水夹套是煤气发生炉的炉体重要组成部分,主要作用:回收气化段的大量散热,通过热交换使夹套内水产生夹套蒸汽,提高煤气发生炉的热效率。夹套补给水水质不良或运行管理对水质监督不严格造成结垢的话,必须及时清洗洗,在正常运行过程中,应采取除垢防垢措施,以保证系统的终无垢运行
1. 夹套水汽循环系统结垢的原因和水垢的危害
1.1. 夹套水汽循环系统结垢的原因
  水由汽包下水管进入水夹套底部,受热产生的蒸汽,从水夹套上部出口管进入汽包,形成水循环(图1)。夹套对补给水的水质要求为:PH=6.5-9.5,悬浮物<20mg/l,总硬度(1/2Ca2+、Mg2+)<2.10mmol/l。如果补给水硬度超标,夹套水在不断浓缩和加热条件下,容易发生下列化学反应:

                 图1 夹套水汽循环
1.2 水垢的危害
  由于煤气发生炉气化反应温度在1000-1200℃,而附着在夹套壁上的水垢传热系数小,热阻很大,气化段热量不易导出,容易引起局部过热,烧坏水套,造成事故。同时,结垢部分容易产生垢下腐蚀,对金属材质造成损害。笔者所在煤气站2台φ2m热煤气发生炉,汽包蒸汽供给气化剂蒸汽和探火孔汽封蒸汽,曾因水质不良造成水夹套和汽包结垢严重,汽包自产蒸汽不足,尤其在热备时汽包无蒸汽可用,给安全生产造成了极大威胁。我们对2台煤气发生炉相继进行了络合洗,并对补给水进行了严格处理,至今设备运行正常。
2 煤气发生炉的络合洗
以笔者所在煤气站2台φ3.5m HMF3500型热煤气发生炉为例,水夹套和汽包材质为20#钢。水夹套内径2532mm,夹套宽度250mm,高4.7m,水容积为13m3;汽包Φ800*2000mm,水容积为1m3。
2.1 清洗前的准备工作
(1)彻底冲洗水夹套和汽包内的泥垢,防止浪费清洗液和降低清洗效果。
(2)打开汽包端盖和水夹套检查孔,检查结垢面积和垢层厚度,当水垢平均厚度在0.5mm以上,传热面水垢覆盖面积大于80%时,方可进行清洗。
(3)取出垢样,进行成分分析,根据水垢成分,采取相应的清洗措施。
(4)取出有代表性的垢样,进行溶垢试验,确定清洗时间、清洗剂的浓度和温度等条件。
(5)根据水套和汽包的容积和水垢厚度,计算清洗剂的用量。
(6)卸下汽包安全阀、压力表及铜质部件,防止清洗时造成腐蚀。
(7)备好循环槽、塑料泵和Ф50耐酸胶管,按图2连接好系统,经水压试验严密不漏。

              
2.2 工艺技术参数
  由于水垢主要为碳酸盐垢和部分氧化铁锈,根据溶垢试验结果,清洗剂不仅有较好的除垢、除锈效果,操作过程简便安全,故采用络合清洗剂除垢剂;由于动态清洗较之静态清洗有清洗时间短、效果好的优点,我们采用了动态清洗。根据2.1试验结果,采纳清洗剂浓度:3-5%,缓蚀剂用量:0.3-0.5%,消泡剂用量0.3%,清洗流速0.2-0.5m/s,清洗时间2-3小时。煤气发生炉清洗总面积260m2,垢量984kg,消耗化学药品量:清洗剂:0.8T,缓蚀剂:80kg,消泡剂:50 kg,中和剂:430 kg。
2.3 工艺过程
2.3.1 清洗:
(1)关闭汽包补水门、蒸汽出口门、排污门;
(2)Ф50胶管与水套DN40排污门出口联接,汽包安全门卸掉后接回酸管(Ф50胶管)至循环箱,启动塑料泵进清洗液;
(3)清洗阶段,每5-10分钟取样化验一次,两次清液浓度差小于0.2%,基本上无气泡产生时,清洗结束。
(4)卸掉胶管,尽可能快地从夹套排污门排掉清洗液。
2.3.2 冲洗:清洗液排尽后,立即启动给水泵,用补给水冲洗残余清洗液,至排水加入甲基橙指示剂不变红色为止。
2.3.3 钝化:将配置好的2%钝化剂溶液送入汽包,用氢氧化钠调节PH为10-11,循环钝化60分钟后,排尽碱液,启动给水泵冲洗至排水清净为止。
2.3.4 检查清洗效果
  清洗后水垢已经洗掉,金属本体镀有黑色磷酸钠保护膜。从清洗后运行情况看,煤气炉汽包产汽量明显增加,说明水夹套热交换效率明显提高,这一点在煤气炉热备期间更明显。
2.3.5 清洗废液处理:清洗过程产生的废液集中到废水处理池中和后,PH达到7-9方可排放。
3 防垢措施
3.1 由于水夹套和汽包运行压力低(一般不大于0.3MPa),可以采用炉内加阻垢剂曲阜天蓝清洗公司的除垢防垢剂,中喝水的硬度,使水中的硬度形成水渣,通过排污达到防垢目的。
3.2 对于硬度较大的水,单纯应用炉内处理往往效果不佳,最好采取离子交换系统进行软化,彻底去除Ca2+、Mg2+,从根本上达到防垢目的。软水残余硬度≤0.03mmol/l,提高补给水品质,解决了结垢问题,运行成本低。
3.3 无论采取何种处理方式,都必须加强对煤气发生炉运行中的水汽监督,在补给水水质合格的同时,建议按照《低压锅炉水质标准》要求,控制汽包水样PH=10-12,碱度≤22mmol/l,超标时要加强排污。
4 结论
4.1 采用络合清洗剂动态清洗工艺,尤其是采取下进上排的进清洗液方式,新鲜清洗液先接触气化层垢层较厚的部分,同时有利于清洗产生的气体排出,而且充分利用水夹套进水和蒸汽出口两个环形管,清液沿夹套流动均匀,清洗效果很好。
4.2 充分认识煤气发生炉运行中水汽监督工作的重要性。根据水质和水套蒸汽产量的具体情况,选择合理的补给水处理方法,是防止水汽系统结垢、保证煤气发生炉安全、经济运行的根本。
联系人:朱先生,电话;13153759688

发表时间:2015-08-19
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